+7 (928) 164-29-06

don-tech@mail.ru

  • Главная
  • О компании
    • О компании
    • В прессе о нашей работе
    • Партнеры
    • Предложения по развитию отрасли
    • Презентационный материал
  • Новости
  • Выставки и форумы
  • Информационный материал
    • Полезная информация
    • Нормативная документация
    • Дружественные сайты
  • Контакты
Menu
  • Главная
  • О компании
    • О компании
    • В прессе о нашей работе
    • Партнеры
    • Предложения по развитию отрасли
    • Презентационный материал
  • Новости
  • Выставки и форумы
  • Информационный материал
    • Полезная информация
    • Нормативная документация
    • Дружественные сайты
  • Контакты
Деятельность
  • Текущие НИР и ОКР
  • Завершенные НИР и ОКР
    • Система диагностики и защиты КРУ 6-10 кВ
    • Рециклинг отходов угледобычи
    • Микроэнергокомплекс для автономной выработки энергии
    • Влажно-паровая микротурбинная установка
  • Проекты в строительстве
    • Эконом класс
    • Бизнес класс
    • Премиум класс
  • Производство
    • Микроэнергетический комплекс на базе влажно-паровой микротурбины
    • Устройство группового управления насосными системами
  • Услуги
    • Разработка концептуальных основ технологических проектов в альтернативной энергетике
    • Разработка установок получения альтернативного топлива и его энергетической утилизации на комплексах переработки ТКО
  • Достижения
    • Благодарственные письма
    • Награды, дипломы
    • Патенты, свидетельства
    • Публикации
Партнеры
  • 633033 ООО «Модульные котельные системы»
  • KZPAT_mini ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива»
  • Институт Теплофизики СО РАН Институт Теплофизики им. С.С. Кутателадзе РАН
  • prometey НИЦ «Курчатовский институт» ЦНИИ КМ «Прометей»
  • ГИПХ АО РНЦ «Прикладная химия» (ГИПХ)
  • logo_donenergomash_01 ООО ИТЦ «ДонЭнергоМаш»
  • logo_AVOK НП инженеров «АВОК»
  • inst1 Объединенный институт высоких температур РАН
 
  • Модернизация ЭТК, этап 7. Новый бункер для топлива

    Конструкция имеющегося бункера была маловместительна, ее хватало только на 10-12 минут при производительности реактора 23-25 кг/ч. При этом небольшое сечение проходного отверстия между бункером и шнеком не позволяло шнеку равномерно захватывать топливо. Часто шнек работал в холостую, а легкое, разнородное по составу и размеру альтернативное топливо просто зависало в бункере. Ворошитель лишь частично справлялся с решением проблемы. Из-за этого существовала постоянная необходимость ручного ворошения и проталкивания АТ к шнеку. Крышка бункера не закрывалась, герметичность тракта подачи не соблюдалась, в камеру оксипиролиза был постоянный неконтролируемый приборами доступ окислителя.

    бункер 0

    Для начала, без замены бункера было увеличено проходное отверстие под бункером и удлинены лопасти ворошителя (фото 2). Захват топлива спиралью шнека заметно улучшился и очевидным образом увеличился в несколько раз и расход АТ. Бункер при той же частоте вращения шнека, опорожнялся уже за 5 минут.

    бункер 0_2

    Тем самым назрела необходимость увеличения вместительности бункера. Раскрытие бункера решено выполнить минимальной: в нижней части ширина – 20 см, в верхней – 72 см, при этом увеличив его высоту до 120 см и длину до 90 см. Итого объем нового бункера составил 0,5 куб. м. Новый бункер имеет большую массу, водружение его на трубу шнека и приваривание было сложной задачей. При этом высота бункера не позволяла бы проводить оперативный ремонт ворошителя или, подшипникового узла шнека. Решено выполнить его разборным и к шнеку приварить только нижнюю часть бункера высотой не более 30 см. Соединение двух частей выполнить фланцевым из уголка 30 мм. Крышку бункера выполнили на петлях и зажимах через эластичные прокладки. Таким образом присосы через бункер в его закрытом состоянии теперь были полностью исключены.

    бункер 1 бункер 4 бункер 3 бункер 2

    Затем удлинен и посажен на новые подшипниковые узлы ворошитель бункера. На нем заменен шкив с внутренним диаметром, соответствующим диаметру вала – 20 мм. Внешний диаметр шкива подобран аналогичным предыдущей версии – 200-203 мм. В последующем, после нескольких пробных запусков был добавлен еще один уровень ворошения, также через ременную передачу.

    IMG_20250206_155937 IMG_20250206_155838 IMG_20250206_155826 IMG_20250206_155958

    А ввиду увеличенной нагрузки на двигатель (шнек, два ворошителя, больший объем АТ в створе шнека и бункере), мы заменили и ведущий шкив на двигателе на шкив меньше диаметра, и ведомый шкив редуктора на шкив больше диаметра. В результате такой «игры» со шкивами мы получили передаточное число около 800, тем самым значительно увеличив момент на валу шнека.

    IMG_20250312_154921 IMG_20250312_154931 IMG_20250331_160235 IMG_20250331_160330

    Результат — стабильная непрерывная подача и большой диапазон регулирования производительности устройства подачи — не заставил себя ждать.

    6 Фев 2025

    Рубрика: Новости

 
  • Главная
  • О компании
  • Новости
  • Выставки и форумы
  • Информационный материал
  • Контакты
Все права защищены © 2026 ООО "Донские технологии"
Создание сайта, дизайн, SEO - студия DDLab